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【中玻網(wǎng)】經(jīng)過(guò)幾十年的不斷探索與研究,我國的浮法玻璃產(chǎn)業(yè)得到了長(cháng)足發(fā)展,與全部先進(jìn)工藝技術(shù)水平的差距也在不斷縮小。然而,相當多的玻璃產(chǎn)商忽視了浮法玻璃原片表面微觀(guān)缺點(diǎn)(<0.1 mm)的治理,浮法玻璃錫槽內掉落物是制約高等級玻璃產(chǎn)質(zhì)量的重要因素,結合實(shí)際生產(chǎn)情況,找出解決此難題的辦法。
浮法線(xiàn)錫槽內玻璃上表面掉落物產(chǎn)生機理是,在浮法玻璃生產(chǎn)中,在1 050~600℃下錫槽中的錫液較易與O2和S發(fā)生化學(xué)反應,生成的SnO和SnS是較易揮發(fā)的物質(zhì)。這些揮發(fā)物中的一部分會(huì )在錫槽內凝聚,當增加到一定的數量就會(huì )發(fā)生滴落。如果粘附于玻璃帶的上表面,就會(huì )使玻璃產(chǎn)生“光畸變點(diǎn)”。而且錫槽內的錫蒸汽還會(huì )被錫槽內的保護氣體H2還原,在耐火材料上生成錫珠直接落到玻璃帶上表面,從而造成玻璃缺點(diǎn)。這些掉落物嚴重制約高等級玻璃的生產(chǎn),主要吸附在高溫區放散段頂罩、邊封、放散口附近,拉邊機機桿水套冷卻段頂罩附近,內外窺鏡、人工觀(guān)察口邊封附近等等。
治理與預防措施有:(1)定期清理槽內工藝設備預留口、操作孔洞等,通過(guò)有經(jīng)驗工具,定期1個(gè)月或1個(gè)半月對前端高溫段放散以及錫槽罩頂中點(diǎn)紅外測溫儀通管內壁進(jìn)行清理,減少該區域氧化物的沉積;(2)對錫槽設備進(jìn)行改造,提高設備表面溫度,減少冷凝物沉積,更換卷邊器、擋邊器推桿材質(zhì),取消使用循環(huán)冷卻水,提升該區域頂罩溫度;(3)對錫槽放散進(jìn)行改造,調控保護氣體流量,改善錫槽氣體流動(dòng)性,在中溫段增加放散和對前端高溫段放散進(jìn)行改造,加大放散對錫槽內廢氣的抽力,減少錫槽內的廢氣量;(4)定期吹掃清理槽內頂罩磚縫、加熱器等。
經(jīng)過(guò)綜合治理后,錫槽類(lèi)(上表滴落物)及總數明顯減少,說(shuō)明對錫槽內掉落物的一系列綜合治理辦法行之有效。在線(xiàn)生產(chǎn)基本能夠做到無(wú)“上表小錫點(diǎn)”,改擴縮板操作需要開(kāi)孔或邊封操作時(shí),較之前槽壓波動(dòng)掉落物也有很大改善,且受控基本不影響產(chǎn)量。
錫槽掉落物的治理是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程,需要將這一系列的措施變成長(cháng)期性、制度化、規范化,只有日積月累的不斷改善,才能做到從根本上解決錫槽內掉落物,提高生產(chǎn)線(xiàn)高等級玻璃的質(zhì)量和成品率,提升產(chǎn)品競爭力,為企業(yè)創(chuàng )造良好的經(jīng)營(yíng)效益。
2025-03-21
2025-03-16
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