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【中玻網(wǎng)】煤耗是玻璃行業(yè)耗能的要點(diǎn),是節能降耗工作的重中之重。為此,晶峰公司日玻一車(chē)間各級領(lǐng)導較為重視,并通過(guò)不懈努力,使車(chē)間煤耗由老廠(chǎng)區較初的600kg/t降至現在的260kg/t,節能降耗成效顯著(zhù)。
一、作為樣板車(chē)間,集團董事長(cháng)給予了高度關(guān)注并提出了指導性意見(jiàn),公司總經(jīng)理多次現場(chǎng)指導工作。集團公司領(lǐng)導的高度關(guān)注,給予了車(chē)間職工從未有過(guò)高漲的工作熱情。
二、嚴格工藝制度,挖掘煤耗指標潛力。煤氣爐、熔化工藝指標一旦制定,重在一個(gè)穩字。一是堅持工藝巡檢,每日兩次以上;二是對影響煤耗的關(guān)鍵指標,將其考核與工資掛鉤;三是對影響工藝指標穩定的因素,及時(shí)召集人員總結分析,立即整改;四是分階段降低煤耗,深控煤耗指標。
三、做好煤末清除工作。煤末易破壞煤內層次,造成結渣,堵塞煤氣通道,影響煤氣的質(zhì)量,煤末越多煤耗越高,車(chē)間加大煤末的清除管理,確保了燃燒質(zhì)量。
四、向操作要效益。在煤塊質(zhì)量確定的情況下,如何加強操作是省煤的關(guān)鍵。煤氣爐、熔化的操作貴在“勤、細”,勤觀(guān)察、勤操作,心要細。勤觀(guān)察煤氣爐內層次、爐內顏色的變化,勤插釬、撥釬,力爭使煤氣爐達到理想狀態(tài)。熔化勤觀(guān)察火焰的狀況,通過(guò)調整使煤氣充分燃燒,并使火焰角度達到理想狀態(tài)。勤測量煤氣通道壓力分布狀況,有疑點(diǎn)及時(shí)解除,保證通道暢通。在保證穩定的基礎上,力求創(chuàng )新,煤氣通道閘板的設置與老區不同,作為一個(gè)新事物,充分發(fā)揮新事物的優(yōu)勢。通過(guò)合理調整閘板位置,使熔化工藝參數達到較優(yōu)化。另外,改變以前管理比較粗放的做法,注意窯爐、料道保溫及環(huán)境保溫,向細處要效益。
五、煤氣爐、熔化職工年齡普遍非常大,平均年齡在四十歲以上,但工作起來(lái),絲毫不遜年輕人,打釬、燒釬這種既需要力氣又需要技巧,而且操作環(huán)境差的活,我們的老職工爭先恐后,干勁十足。新區車(chē)間大,衛生區域廣,工作量相對大,特別是熔化區域,更是從一樓到三樓,為保障窯爐的正常運轉,碹頂清掃從每月一次增加到現在的每周兩次。煤耗的降低和他們的辛勤付出分不開(kāi)。
截止目前,日玻一車(chē)間已連續兩個(gè)月煤耗保持在260kg/t玻璃液,創(chuàng )歷史新低,達到全國窯爐節能先進(jìn)水平。
2025-03-11
2025-03-07
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